昨天,齊魯供排水廠污水處理實現污續達標1000天,創出齊魯石化污水連續達標最高紀錄。于此同時,其污水排放水質也不斷提高,自今年起達到了COD不大于50毫克/升,氨氮不大于5毫克/升的標準,與長江南京段水質相同。
原來污水處理經常一兩百天,便會出現超標現象,從2010年下半年開始,該廠污水100%達標不放松,強化上游來水的管理。“我們變革思維,由被動思維轉變為主動思維管理上游排水。”該廠負責上游管理的環保中心副主任曹銘青講到。
齊魯供排水廠還開展了細分污染源活動,摸清上游各單位排水水質、水量特點,污染物組成,以實施清污分流、污污分流,調整進水工藝,實現相同性質的污水進同一個處理系統,讓污水處理更有針對性和合理性。
經過三年多的治理,上游排水發生著變化。原來每周都會出現三四次超標污水,現在幾乎杜絕了超標現象,污水處理裝置來水COD由原來的平均在700至800毫克/升,下降到300至400毫克/升。曹銘青講到。
對于污水處理裝置的運行,齊魯供排水廠在改建、增加污水處理設施的基礎上,注重精細化管理。凈化車間主任王德海介紹,我們從對人與對設備、設施的管理入手,牽著達標的“牛鼻子”,掌握達標主動權。
該車間建立了生產經營日報表,讓技術人員學會從數據中查找問題,及時糾偏、穩定工況。生產日報表包括各生產運行單元的主要工藝數據,象液位、進水量、氨氮、COD等各類工藝參數。正常數據用黑色;超標數據則用紅色標出;達到上下限值的,則用黃色提示。
每天的碰頭會,技術人員通過此表對生產系統做檢查,進行全分析,查找偏離數據,分析原因,找出解決問題的初步措施,以達到穩定運行工況的目的。
日報表也讓操作人員受益匪淺。運行班五班班長沙良金講到,我們每天一接班,便要看一下生產經營日報表,對于出現超標的數據的單元,及時進行做好工藝的局部調整。原來工藝調整都是由技術人員通知進行,現在是我們班長、班員也主動按照自己的職責,參與裝置的調整。現在大家更關心生產運行了。
設備、設施的管理上,該車間以案例分析為抓手,促進單元功效的發揮,推動管理水平上臺階。自三月份,周五下午的車間例會上,都會有一個案例分析,涉及裝置工藝運行、設備管理等方面,每個案例包括出現的問題,解決的措施以及效果。
為將案例分析效果落實到實際生產中去,該車間每個周五案例分析完成后,技術人員根據大家提出的意見,完善后下發到各運行班組,進行副班學習,成為一種培訓。
在案例分析的推動下,污水處理裝置的運行發生著變化。流砂過濾器主要通過去除污水中的懸浮物,進一步降低污水的COD。經過案例分析后,凈化車間利用十余天的時間,集中解決存在的問題并進行工藝的優化,出水COD達到了31毫克/升,超過了36毫克/升歷史最好水平。
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